5月,紅四方公司氣化車間利用一期空分裝置大修機會,決定對一期空分增壓機進行更換,經過共同努力,終于在7月13日,完成三大空壓機組的調試,并實現達產、達標運行,為二期乙二醇項目的試開車備足了條件。
這絕不是一項簡單的更換增壓機的任務,對氣化車間來說有三項工作:第一項是二期空分裝置要提前調試好,并能滿足一期合成氨系統運行;第二項是完成空壓機、汽輪機檢修,并調試好;第三項才是更換增壓機,而前兩項工作完成的質量,則是增壓機能否試車的基礎。雖說更換增壓機不是車間應該承擔的責任與義務,但是在二期空分調試,空壓機、汽輪機檢修的同時,大家主動肩負起增壓機更換工作的配合與調試。
時間緊,任務重,為了保證三項工作順利完成,實現計劃目標。車間全力以赴、密切配合,安排專人24小時工作在現場,遇到問題及時匯報,開會討論,及時解決。人心齊泰山移,在前兩項工作順利完成的條件下,大家一鼓作氣,終于在7月13日,完成了三大空壓機組的調試。誰又知本次機組調試工作的復雜程度,絕對不亞于2012年三大機組的原始調試開車,最終成功拿下,大家付出了百倍的努力。
按理說,三大機組的調試成功,心里的石頭可以放下了,但對于氣化車間來說不可以,因為三大機組能否滿負荷長周期穩定運行,是面臨的又一個問題,新的增壓機的特性還不是太了解,只有去嘗試、摸索,相關人員循序漸進,慢慢加負荷,觀察其各類參數是否穩定,功夫不負有心人,經過一周努力,終于在7月20日產出合格氧氮,7月25日,調試出滿足一期合成氨系統運行的工況,大家又對工況進一步進行了優化。經過一段時間的觀察,8月1日,調試達到最佳工況,技術人員對其參數進行分析,并與去年的同期參數、工況和消耗進行了對比。從數據可以看出,在工況相同的情況下,僅從9.8MPa蒸汽這一項,每小時可節約蒸汽約4t,如果按每噸蒸汽150元計算,每年可節約成本約525.6萬元。看到這樣的結果,苦戰了數月的參戰人員心里得到無比安慰,這么長時間的努力沒有白費,付出終有了豐碩的回報。