為了盡快了解和掌握生產的各個環節,從合成氨車間調過來的張國民,只要有時間就到現場崗位結合裝置深入學習。針對生產中出現的問題,召集有關人員小范圍進行討論,既能解決問題,又能學習到相關知識。利用各方面的資料,理論結合實際,鉆研技能。下班后還把資料帶回家學,很快便掌握了生產的重要環節,具備了指揮生產和處理異常情況的能力。
“我們一定要改變保險粉車間在全公司員工心目中的形象,”這是他到保險粉車間后經常講的一句話。張國民根據現場實際情況,召開多場現場環境整治專題會,查找各崗位氣味的源頭,逐個解決。組織人員對真空泵房內設備徹底檢修和維護,消除漏點,清理墻壁地面等受污染區域,同時加強設備的維護保養。從工藝改進入手,使精餾回收甲酸鈉產品質量得到提高,將之前易散發氣味的廢料,變成沒有氣味、還可以作為原材料使用的產品,精餾周圍異味基本解決。開好現有環保裝置,平衡好生產負荷,把產生廢氣通過蓄熱式焚燒處理,排放尾氣達到無氣味。
一直以來,張國民就在想如何達到裝置設計產能。首先,加快新焚燒爐建設和試車投用,確保了廢液的完全處理。逐個梳理使用甲醇的崗位,取樣分析各生產流程甲醇的不同狀態,終于分析出四合一干燥冷凝甲醇純度較高,可以用作配料使用,此項技改的實施,每天節約精甲醇使用將近160M3,基本平衡掉增加的甲醇循環量。一系列舉措實施后,從2017年6月份產量達到260噸/天,逐月遞增,12月份產量300噸/天,裝置開車四年來,終于達到了設計產能。